在滿足客戶高產量煅燒操作的同時,回轉窯的運轉率卻是有明顯下降的,究其原因,主要在于窯口變形的頻頻發生,停窯檢修次數多,針對此種情況,我們需要進行詳細的分析,并找出窯口變形的根本原因。
在回轉窯臺產量提升過程中,窯爐內熱負荷會有明顯的增加,相應的二次風濕度會有所增高,窯口筒體及螺栓氧化加速,在窯口耐熱鋼護板、耐火集料重量及出窯高溫熟料的共同影響下,窯口變成喇叭口,甚至出現開裂的情況,可見集料大塊脫落現象。
針對以上問題我們會發現,回轉窯內的窯口筒體、耐熱鋼護板設計是不合理的,窯口筒體和護板的接觸面比較小,其連接形式為一排螺栓緊固,且孔較密,因此降低了筒體強度,并造成了回轉窯窯口的變形。
對于回轉窯窯口集料大塊脫落的問題,究其原因在于:錨固件、水灰比、集料的設計、施工、特性及用戶不充分,這些原因都會對集料使用特性造成影響,某些時候,工廠為了追求產量,沒有按照集料施工養護標準進行操作,更甚者忽略集料的養護,這些都將嚴重影響集料優良性能的發揮,從而導致回轉窯產量的下降。